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甲公司硝化装置准备开车时发现硝化反应深度不够,生成黑色的络合物,遂采取酸置换操作。该处置过程持续约12小时后,硝化装置开车,负荷逐渐提到42%,一硝基甲苯输送泵出口管线着火,分厂内消防车到达现场,与现场人员一起将火迅速扑灭。系统停止投料,现场开始准备排料时,一硝化系统中的静态分离器、一硝基甲苯储槽和废酸罐发生爆炸,并引发甲苯储罐起火爆炸。装置出现明显的异常现象:一是一硝基甲苯输送泵多次跳车;二是一硝基甲苯储槽温度高(有关人员误认为仪表不准)。期间,由于二硝基甲苯储罐液位降低,导致氢化装置两次降负荷。

多选题1

该事故中暴露出管理上存在的问题是()

A异常工况处理时没有严格执行工艺操作规程

B在生产装置长时间处于异常状态、工艺参数出现明显异常的情况下,未能及时采取正确的技术措施

C人员技术培训不够,技术人员不能对装置的异常现象综合分析,作出正确的判断

D操作人员对异常工况处理缺乏经验

正确答案

A,B,C,D

答案解析

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  • 某公司重氮化工艺发生爆炸事故。根据事故调查组的初步分析判断,操作员甲某没有将加热蒸汽阀门关到位,造成重氮化反应釜在保温过程中被继续加热,重氮化釜内重氮盐剧烈分解,发生化学爆炸,是这起爆炸事故的直接原因。在重氮化反应保温时,操作人员未能及时发现重氮化釜内温度升高,及时调整控制;装置自动化水平低,重氮化反应系统没有装备自动化控制系统和自动紧急停车系统;重氮化釜岗位操作规程不完善,没有制定针对性应急措施,应急指挥和救援处置不当,是这起爆炸事故的重要原因。

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