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事件经过: 2010 年 5 月 15 日 06:27, #3 机并网时, 控制油供油压力瞬间降至 8.64MPa, 备用泵联锁启动, 控制油压力恢复正常 11.63MPa, 就地检查无异常; 06:29 分#3 机组发出“GT COMB BY.V SERVO MODULE DEVI” 报警, 机组跳闸(当时机 组出力 37MW)。 经检查, 控制油系统无异常。 初步分析可能为控制油杂质影响旁路阀 动作造成旁路阀指令值与实际阀位偏差过大, 超过跳机值, 导致机组跳机; 检查确认 控制油系统及燃烧器旁路阀正常后, #3 机重新启机, 运行正常。

简答题1

试简要叙述机组可能的跳闸原因及防范措施?

正确答案

原因分析如下:
因为控制油系统存在杂质造成。由于控制油再生回路硅藻土过滤器过滤效果不好,而且长期运行硅藻土本身也会产生杂质。
防范措施如下:
(1)增加控制油再生装置,更换原来的硅藻土过滤器滤芯。
(2)IGV和旁路阀控制偏差达5%时直接跳机,应增加控制偏差达3%时报警信号。出现报警时,如果报警未复归,应暂停升负荷,避免偏差进一步加大导致跳机。

答案解析

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