分析事故性质,制定防范措施。 事故经过及原因:2009年2月28日中班00:00左右,丙班704皮带操作工发现704皮带机头溜槽煤泥堆积,就拿扦子在溜槽上去捅煤,因使用不当扦子掉下溜槽,人不慎将右手卡入皮带机前面刮煤泥的钢筋缝里,使劲拉出手后,手背处擦破皮,班长知道后带去医务室检查,医生建议去拍片子。3月1日在医院检查为右手小指关节拉伤。
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分析事故性质,制定防范措施。 事情经过:2008年3月1日夜班下班排循环水时,操作工未能确认关紧排水阀门,第二天早班发现时,积水已经漫过602底流泵电机接线处,导致电机内进水,虽然及时排水,抽掉了泵房积水但电机内水未能排出,也没有引起重视。3月3日中班上班底流泵打料至24点时,电机烧坏,电工检查确认为电机内部进水,导致线圈烧坏。
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分析事故性质,制定防范措施。 事故经过:2009年6月3日夜班原煤场取料机司机于1:15接班上取料机,因取料机位置取煤不太方便,于是准备把取料机往B203皮带机头部分挪动,因开机速度块,导致取料机开出轨道。 事故原因:操作工违章操作,开机速度过快,是这次事故的主要原因。操作工没有注意取料机离轨道端头近,不宜在多移动,安全意识差。操作工思想上麻痹大意,操作不经心。取料机限位开关与挡杆对位不准,取料机没有及时断电。
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分析事故原因,制定防范措施。 事故经过:2#卸车机链斗掉落事故,05年4月7日,丙班2#卸车机司机卸完煤后,将2#卸车机开到南侧等待接车,在开到南侧最后一节车皮处时链斗掉落,将卸车机主梁砸弯,两台链斗减速机摔裂,链斗直接掉到车皮内。
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分析事故性质,制定防范措施。 事故经过:2008年1月2日早10:30时,因天气寒冷,一楼靠近风机房处外面消防水管被冻住,白班负责人安排压滤岗位操作工去烤消防水管,因水管从风机房内通出来,在烤到管道与墙面接触处时,因管道与墙接触处有缝隙导致喷灯火苗窜进风机房内,引燃风机房内墙壁上贴的降噪音的海绵。当闻到烟味时,迅速到二楼取灭火器,当时电工正好在二楼配电室,迅速断电。其他人同时用消防栓一起扑灭火灾,由于海绵易燃,虽然大家全力扑救,但机房内壁海绵在3分钟内迅速着完,导致机房内部分电线烧坏,一个配电箱按钮烧坏。
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根据事故原因和经过制定防范措施。 事情经过:2012年8月10日夜班612循环水泵使用正常,6:12洗煤停机,612停机。早班9:10接班,洗煤没开,打压滤处理煤泥。10:50因循环水池水满,准备开612循环水泵,开机后电机跳闸,通知电工检查。电工到后测试绝缘,发现电机烧坏。洗煤改用备机613水泵。612电机电器车间送出检修。 事故原因:循环水泵电机安装在洗煤底流泵房,作业环境潮湿,导致绝缘下降,电机线圈击穿,是这次事故的原因。
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根据事故原因及经过制定防范措施。 事故经过:堆取料机斗轮刮车事故,2009年4月25日17:10,备煤车间4#堆取料机司机取完5#场地进口焦煤后,接到主控室通知,取6#场地煤,当时大臂处于堆取料机东北方向,司机将大臂小皮带停止运行,斗轮仍在继续运转,原地正向回转大臂,当回转至堆取料机东南侧时,发现进口焦煤堆南侧5米左右处正在卸煤的汽车在堆取料机大臂回转范围内,立即停止大臂回转,但大臂由于惯性移动碰到汽车驾驶室右上角,转动的斗轮将汽车驾驶室顶挑起。 事故原因:4#堆取料机司机操作不当,是此次事故的主要原因。现场管理不到位,是此次事故的次要原因。
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分析事故原因,制定防范措施。 事故经过: 某单位B030皮带全程长约340米,2008年11月25日10:10分,备煤车间二系配煤工在B330皮带西侧由北向南巡检,当巡检到8#仓观察现场仪表小皮带流量后,继续向南巡检,突然发现下层回程皮带上有煤,便在8#仓南侧拉下拉线开关停机。停机后向南查找原因,在除铁器南侧约20米处发现有一块铁板(20cm*40cm*0.5cm)扎在皮带上,铁板由小皮带落下,斜插(如平躺在皮带上,会被除铁器整个吸起或直接进入粉碎机中)入大皮带的煤中,在经过除铁器时,铁板上端被吸起并卡在除铁器边架角铁上,另一端插在煤中顶住皮带,这时皮带继续以2.5米/秒向前运转,此时铁板的底角已划破皮带,铁板插入皮带的部分越来越多,由于皮带向前运转,经查已有约160米皮带被划透。
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一级事故为:()
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